寶鋼一號合金鋁管高爐綜合聯(lián)動試車成功寶鋼一號高爐容積為406.國最大的高爐。投產(chǎn)后每天出鐵可達萬噸.該合金鋁管高爐經(jīng)過5年時間的建設(shè),于1984年12月25日綜合聯(lián)動試車獲得成功.經(jīng)過連續(xù)9個小時的考核,各類機械、電氣設(shè)備和自動控制系統(tǒng),運轉(zhuǎn)都很,.E常。這座合金鋁管高爐已具備了投料生產(chǎn)的寶鋼煉鐵廠在1號高爐體風(fēng)定修期間(24h進行了大規(guī)模余熱回收工程的改造,沒有影響正常生產(chǎn),這在國內(nèi)尚屬首創(chuàng)。該工程試運轉(zhuǎn)一個月后于1990年 11月23日正式投產(chǎn)。該余熱回收裝置包括煙氣換熱系統(tǒng)、空氣換熱系統(tǒng)、煤氣換熱系統(tǒng)和熱媒水壓送系統(tǒng)。該裝置可充分利用熱風(fēng)爐煙道煙氣中的大量熱量,改 善熱風(fēng)爐燃燒工況,降低焦?fàn)t煤氣消耗量,每天可節(jié)約焦?fàn)t煤氣12.48萬m~3,相當(dāng)于每年減少1.74萬噸重油消耗量,改造工程所用 高爐開爐工作十分重要,關(guān)系到高爐一代的正常操作和壽命。
全國各地陸續(xù) 承建了十幾座合金鋁管高爐煉鐵工程,合金鋁管高爐本體施工中,風(fēng)口大套法蘭與爐殼焊接時部分焊口出現(xiàn)開裂。裂紋沿焊縫邊緣呈直線形,具有延時特性,裂紋斷口上沒有明顯的氧化色,結(jié)合對焊縫分布和形式特點分析,判斷裂紋性質(zhì)為冷裂紋。
寶鋼煉鐵廠參照新日鐵大型高爐開爐實踐并吸取我國高爐開爐經(jīng)驗,實現(xiàn)了1號合金鋁管高爐順利開爐。一、開 爐前的準(zhǔn)備工作1.設(shè)備安裝、驗收、試車從1983年9月開始,先后進行設(shè)備單體試車和系統(tǒng)聯(lián)合試車。